铝蚀刻废水处理,原水PH在1.9~2.5,含磷量在160~260mg/L,目前处理工艺先用液碱调节PH值至中性,然后添加液体氯化钙将磷将至5mg/L以下,再进生化深度处理。在此处理过程中,液碱、氯化钙用量很大,液碱与氯化钙价格昂贵,以致处理成本偏高,且使用氯化钙致水中氯离子过多,对生化影响巨大,同时对COD的测定产生严重的正干扰。
针对此类高磷废水推出新型除磷剂,在贵司水样中直接添加反应后,在除磷的同时又可以调升PH值,且除磷效果明显优于液碱+氯化钙的组合。从而在处理成本得到大幅度的降低。现将液碱+氯化钙组合与与除磷剂做对比实验分析,实验如下:
一、实验准备
1、废水水样:铝蚀刻废水。
2、液碱:含量45%,液体氯化钙:含量30%。
3、液体除磷剂。
4、回调酸:50%硫酸液体。
二、实验过程
1、用量筒量取水样500ml于烧杯中,徐徐加入碱液,用PH探头准确定探得PH到7.5,记下液碱用量。然后加入定量的氯化钙溶液,补充添加碱液确保PH在7.0。记下二次用碱量。用滤纸过滤,检测滤液含磷值。定出磷含量在5ppm左右时的氯化钙用量。
2、用量筒量取水样500ml于烧杯中,直接添加定量的除磷剂,用滤纸过滤,检测滤液磷含量,确保在5ppm以下。记下除磷剂用量,用PH计,探测出此时水样PH值,以酸回调PH至7.0,记下酸用量。
3、将两种方法产生的沉淀物,放在烘箱在105℃恒温下烘2小时,取下放置干燥冷却箱中冷却至常温后,称其绝干泥重量。
三、实验结果
3.1、使用氯化钙数据。
项目 原水PH 磷含量 碱用量 氯化钙 产生泥重量 处理后磷含量 |
数据 2.52 260 mg/L 2000 mg/L 7700 mg/L 5070mg/L 5.1mg/L |
项目 原水PH 磷含量 除磷剂用量 回调PH酸用量 产生泥重量 处理后磷含量 |
数据 2.52 260 mg/L 6000 mg/L 100 mg/L 2586mg/L 0.031mg/L |
3.2、使用除磷剂数据。
以上泥产生量数据为实验室分析数据,用除磷剂污泥产生量仅是目前的处理工艺产泥量的50%,考虑到实验与实际处理的可能存在的差异,在成本分析中污泥量降幅用35%计算。
五、结论
1.使用除磷剂除磷效果远比目前铝蚀刻废水厂的处理方案好,使用除磷剂的除磷效率达到99.9%。
2.当废水磷含量更高时,目前处理方案无法稳定达标或处理成本高,使用除磷剂能确保在成本可控下处理达标。
3.使用除磷剂综合处理成本比目前的处理方案降低25.5%。
4.使用除磷剂对生化无影响,不含氯离子,不会影响COD的测定。
5.使用一种药剂就可达到除磷的效果,使用更加方便。